在针对各种鄂破机改良的过程中,巨鑫不仅引进国外先进理念,工程师们在设计时利用有限元模型、ANSYS数值模拟等高新技术,通过对颚破机架进行应力场、应变场、位移厂计算,应用对比方法分析应力场分布情况,得到优化对机架整体强度的提高程度。
机架破坏的主要原因是机架横梁缺少转动自由度,在横梁轴承座处产生很大的应力,再加上机架处于高交变应力的环境下工作,因此很容易因为疲劳而失效,从而影响破碎机的工作效率。
对机架进行结构优化的目的就是要消除机架上产生的较大应力,这就需要增加横梁的转动自由度。根据有限元分析,有效的解决办法就是将横梁由焊接代替铸造,横梁与机架之间的连接方式改为螺栓连接。
对优化后的机架进行有限元分析,可知机架侧板在螺栓孔处存在应力集中现象,是机架容易产生裂纹的区域。机架其他部位还没有达到屈服状态。优化后机架的转动自由度足够,不会引起较大的应力,产生的是分布较为均匀的低应力。
通过上述分析,可知上面介绍的颚破优化方法是有效的。同时,优化后的机架侧板位移在左边尖角处,但应力较小,因此在一定程度上满足了位移需求,减小了应变,在很大程度上降低了机架破坏的几率。